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Caso de estudio · Flota de hormigoneras, Croacia

Una flota de concreto bajó el diésel de 85 a 75 litros por turno — y convirtió cada hormigonera.

Un piloto dirigido por el fabricante —realizado de forma independiente de Aether— instaló el aeBooster en una hormigonera MAN que realizaba entregas de concreto en Croacia. El consumo de diésel bajó de 85 a 75 litros por turno. El operador lo aprobó de inmediato y las seis hormigoneras se equiparon en un solo día.

// Piloto de campo dirigido por el fabricante · hormigoneras MAN · Croacia · medido contra los propios registros de combustible por turno del operador
−11,8%
Diésel por turno · hormigonera MAN
85→75L
Diésel por turno · antes → después
6
Hormigoneras convertidas · toda la flota
1día
Para equipar toda la flota
El operador

Un productor regional de concreto premezclado.

El cliente es un productor regional de concreto premezclado en Croacia, con una flota de hormigoneras MAN que transportan concreto fresco desde su planta dosificadora hasta las obras a lo largo del día. Para una operación de concreto, el diésel es uno de los mayores y más visibles costos — y uno difícil de mover, porque el ciclo de trabajo lo marca la obra, no el conductor.

La prueba fue realizada por el propio equipo de campo del fabricante del dispositivo, como parte de una implementación del fabricante — no por Aether Fleet Solutions. Las cifras a continuación son el resultado de esa implementación independiente, medidas con los propios registros de combustible del operador.

El desafío

La hormigonera es uno de los ciclos más duros para el combustible.

Una hormigonera es brutal con el diésel. El tambor gira de forma continua para que la carga no fragüe — exigiendo potencia del motor incluso con el camión detenido. El día es de pare y siga por la ciudad, con largos ralentíes mientras el camión carga en planta y descarga en obra, todo bajo una carga pesada y constante.

Eso hace que el consumo de combustible por turno sea alto y notablemente constante — que es justo lo que lo convierte en una base de medición limpia. Una hormigonera que de forma fiable quema 85 litros por turno ofrece un número honesto y repetible contra el cual medir.

El piloto

Una hormigonera, una línea base, el propio registro de combustible del operador.

El equipo del fabricante instaló el aeBooster en una hormigonera MAN en servicio y siguió el consumo de diésel por turno contra la línea base establecida del camión — misma planta, mismo tipo de rutas, mismos conductores.

PASO 01

Instalación pasiva en línea

El aeBooster se instaló en la línea de combustible antes del motor — un dispositivo pasivo, sin partes móviles, sin conexión a la ECU y sin cambio en la transmisión ni la toma de fuerza de la hormigonera. El camión volvió a trabajar el mismo día.

PASO 02

Medido por turno, antes y después

El consumo de diésel se comparó turno a turno contra la línea base conocida del camión, de unos 85 litros, usando los propios registros de combustible del operador y no un ciclo de laboratorio.

RESULTADO

De 85 litros a 75

El consumo por turno se asentó en unos 75 litros — alrededor de 10 litros ahorrados en cada turno, una reducción cercana al 11,8%, sin cambiar el camión, la ruta ni el conductor.

En el vehículo

Seis dispositivos, instalados en un solo día.

Con el piloto comprobado, el operador decidió convertir toda la flota. Las seis hormigoneras MAN se equiparon en un día — una instalación pasiva en línea por camión, sin cambio de calibración, sin tiempo de inactividad más allá del montaje — y la flota siguió en servicio.

El resultado

Unos 10 litros de diésel ahorrados, cada turno, cada camión.

En la hormigonera MAN, el diésel bajó de 85 a 75 litros por turno — cerca del 11,8%. En la flota de seis camiones, eso es del orden de 60 litros de diésel al día, cada día laborable, sin cambiar camiones, rutas ni conductores. El operador quedó lo bastante convencido por el piloto como para convertir las seis hormigoneras de una vez.

Hormigonera MAN
85→75 L
Consumo de diésel por turno, antes y después del aeBooster — unos 10 litros ahorrados por turno, una reducción cercana al 11,8%.
Resultado de flota
6 de 6
Tras el piloto exitoso, las seis hormigoneras MAN se equiparon en un solo día y siguen en servicio.
Por qué importa este caso

Una flota en servicio que votó con una conversión completa.

Este resultado no salió de un banco ni de un folleto — salió de una implementación de campo del fabricante en las propias hormigoneras de un cliente, medida contra los propios números de combustible por turno del operador, en uno de los ciclos más duros que enfrenta el diésel. El mayor respaldo no es el porcentaje; es que el operador equipó toda la flota en un día a partir de un solo piloto.

// Así funciona exactamente un piloto de Aether en su flota: restablecemos el resultado con sus propios datos — sus turnos, sus rutas, sus camiones — antes de cualquier compromiso a nivel de flota. Las cifras aquí reflejan los vehículos y el ciclo de trabajo específicos de este operador; su resultado verificado se establece con sus propios registros, a un mínimo del 6%, o no paga nada.
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